与此同时,杨金秀通过瑞士的秘密渠道,从德国西门子公司采购了120台先进的高速离心机,从美国通用电气公司采购了30台精密机床。这些设备被伪装成普通的工业机械,通过印度洋的秘密航线,避开英美日的海上封锁,分批运抵龙渊基地。
“这些离心机的转速比我们之前使用的型号快30%,提纯效率能提升40%。”韦伯教授在检查完新设备后,兴奋地对西拉德说,“有了这些设备,我们每月至少能生产出0.8公斤铀235,足够制造一枚原子弹。”
为了解决技术工人短缺的问题,兴南军工部从仰城、曼德勒等各大兵工厂抽调了2000名技术骨干,其中包括精密机械加工、电子电路焊接、化工原料处理等各个领域的高手。这些工人抵达龙渊基地后,立即接受了犹太专家的专项培训,学习核部件的制造工艺和安全规范。
来自克虏伯公司的钢铁专家海因里希·施耐德负责弹体外壳的生产。他对原有工艺进行了改进,采用兴南自主研发的高强度合金钢,通过锻压、焊接、热处理等多道工序,将弹体外壳的抗压强度提升了20%,重量却减轻了5%。“弹体需要承受水下或空中投放时的巨大压力,同时要保证在引爆前的绝对密封。”施耐德解释道,“我们的每一个焊缝,每一个螺丝,都要经过三次以上的检测,确保万无一失。”
在电子引信方面,来自西门子公司的电子专家库尔特·布劳恩主导研发了新一代雷达引信。这种引信能够通过雷达测距,精准控制原子弹的引爆高度,无论是空中爆炸还是水下爆炸,都能达到最佳杀伤效果。“之前的引信误差在50米左右,现在我们能将误差控制在10米以内。”布劳恩展示着新引信的测试数据,“这意味着,我们的原子弹能够更精准地打击目标,威力也能得到充分发挥。”
为了提高生产效率,龙渊基地实行了流水线作业。整个核武生产被分成了铀提纯、核心组装、弹体制造、引信调试、总装测试五个环节,每个环节都由专门的团队负责,各司其职,相互配合。在犹太专家的指导下,生产流程不断优化,从原材料到成品原子弹的生产周期,从最初的8个月缩短到了3个月。
然而,量产过程中并非一帆风顺。,铀提纯车间的一台离心机突然发生故障,高速旋转的转子断裂,导致整个车间被迫停工。这台离心机是生产铀235的核心设备,一旦长时间无法修复,将严重影响量产进度。
“转子的材质不符合高强度旋转的要求,我们之前使用的合金钢虽然硬度足够,但韧性不足。”施耐德在检查故障设备后说道,“需要重新研发一种高强度、高韧性的合金钢,才能解决这个问题。”
楚阳得知消息后,立即下令兴南钢铁研究院全力配合。在施耐德和中国籍冶金专家的共同努力下,经过一个月的反复试验,终于研发出了一种新型铬镍钼合金钢。这种钢材不仅强度高、韧性好,还能抵抗核辐射的侵蚀,完美适配离心机的工作环境。
新的转子制造完成后,铀提纯车间迅速恢复生产。这次故障也让龙渊基地的技术团队意识到了供应链自主化的重要性。楚阳随即下令,在龙渊基地周边建立配套的钢铁厂、电子元件厂、化工原料厂,实现核武生产的全产业链自主化,不再依赖外部采购。
龙渊基地成功生产出了第二枚原子弹“烛龙二号”。与“烛龙一号”相比,“烛龙二号”在设计上进行了多项改进:重量减轻到4.5吨,爆炸当量提升到2.3万吨TNT,引信精度进一步提高,并且可以适配兴南空军的“猎鹰”式轰炸机和海军的潜艇发射系统。
“烛龙三号”顺利下线。这是一枚专门为水下发射设计的原子弹,弹体加装了更坚固的抗压外壳和水下导航系统,可以由兴南海军的“巨鳌”级潜艇在水下100米处发射,攻击敌方舰队或港口。
“烛龙四号”诞生。这是一枚空投型原子弹,弹体采用了流线型设计,减少了空气阻力,能够由“猎鹰”式轰炸机在万米高空投放,精准打击地面目标。
随着量产工作的推进,龙渊基地的核武库逐渐充实起来。每一枚原子弹的下线,都伴随着严格的测试。技术团队会对弹体的密封性、引信的灵敏度、铀核心的纯度进行全面检测,确保每一枚原子弹都能正常引爆。同时,兴南空军和海军也在秘密进行核打击演练,飞行员和潜艇兵们在模拟环境中反复练习投放和发射流程,熟悉核爆后的规避动作和防护措施。
楚阳几乎每月都会前往龙渊基地,视察生产进度,解决实际问题。他深知,这些原子弹是兴南在乱世中立足的根本,是震慑敌人、保护华人利益的终极武器。1945年3月,当他看到第五枚原子弹“烛龙五号”顺利通过测试时,对身边的杨金秀说道:“还有三个月,我们就能完成六枚的目标。到那时,兴南将拥有足够的力量,在战后的世界格局中占据一席之地。”
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